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樓主  發表于: 2024-10-18 13:52
由3U轉5U。為了能一臺機控制4軸
但3U的時候可以做到一些功能

我利用伺服AB編碼器來做伺服絕對位置。然后給D8340(SD8550)再進行絕對定位。
3U的時候可以將PLC的當前位置覆蓋了,根據這個編碼器的數據來作為基點發送脈沖,從而能精準定位。
但這次5U就不能,會插很多很多。

我說下我的工作流程:兩軸水平展開然后繃緊再放松,回到待機點  展開前100扭矩,展開時候切15扭矩,結束切回100;100切15的時候會有震動。
現在就是回待機點就沒辦法準確了。

比如:AB數據為5 PLC當前是10. 定位點為20.
套入SD8550 改變PLC當前位置 可以從5開始去到20 發送15個脈沖而不是10個脈沖。
現在套入之后還是改變不了。從10開始。

我是不是哪里弄錯了 還是5U布支持這樣的。
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1樓  發表于: 2024-10-18 14:03
這個不熟悉5U操作。
指令很多都是有規矩的。。

剛剛供應商的技術高速我
要使用DHCMOV 才能做到
做好了。

不好意思 浪費論壇資源
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2樓  發表于: 2024-10-18 14:04
引用
引用第1樓夢雨天涯于2024-10-18 14:00發表的  :
SD5502就行,脈沖寫入用DHCmov指令,你不用Dmov指令



是的。也感謝前輩的指點。
5U很多地方需要有規矩的去寫入。
慢慢學習。

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