zhangweiwei
級別: 略有小成
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諸位師傅,有一個小設(shè)備改造,原設(shè)備是這樣工作的,分為2部分,喂料輸送輥,裁切部分, 機(jī)械參數(shù); 1電機(jī);1.1KW變頻電機(jī)1440R 2減速機(jī)速比;1:40 3減速機(jī)輸出軸直接連喂料輥直徑220MM 4喂料輥上部有一被動輥直徑170MM 5被動輥加緊喂料輥相剪刀送板材。 6喂料輥上裝了一個2000P\R的編碼器 原來工作方式; 1比如設(shè)定裁切1000MM 2啟動信號有,變頻電機(jī)全速運行 3編碼器反饋送料長度。 4、當(dāng)反饋長度接近80%(可以設(shè)定)時,變頻降速, 5電動機(jī)低頻1HZ(可設(shè)定)爬行運行, 6長度達(dá)到時電動機(jī)停止。板材靜止 7,鍘刀裁切。 8裁切結(jié)束,給一個信號,電動機(jī)帶動喂料輥重復(fù)上述動作。 實際運行參數(shù)板材切割誤差+-1.2MM. 精度達(dá)不到要求,只能將板材放大5MM然后人工2次裁切,費工費時。 現(xiàn)在要改成伺服或步進(jìn)電機(jī)怎么樣?要求精度+-0.5 可行性? 成本+利潤=工程費是多少 |
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dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網(wǎng)絡(luò)英雄
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可能是編碼器側(cè)長這一塊沒搞好吧,被動輥加緊喂料輥相剪刀送板材,滾與滾夾緊了并不能說明滾定位了,主動滾是不可能沒有轉(zhuǎn)動間隙,編碼器裝在從動滾上測量是存在來自傳動滾的間隙誤差。 [ 此帖被dl2006在2012-08-31 18:30重新編輯 ] |
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zhangweiwei
級別: 略有小成
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生產(chǎn)線最高5-6米,但是因為有裁切時間,喂料輥得快點,原設(shè)備是20米 |
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zhangweiwei
級別: 略有小成
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編碼器在主動輥上呢,從原機(jī)械參數(shù)算1MM3個脈沖,所以有誤差就幾個脈沖,實際是+-1.2,也就是說4-5個脈沖,這樣的誤差變頻器應(yīng)該很難控制的 |
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kyy80
態(tài)度決定一切``````
級別: 工控俠客
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按照你的舊配置不可能相差這么大。。我做好多這樣的送料機(jī)。。。從動輥為100MM,編碼器為1200線,速度為20米左右,減速距離為105MM。送料精度為+-0.4MM....... |
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zhangweiwei
級別: 略有小成
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您的是變頻控制的嗎?他的主動輥直徑220,是不是大啊 |
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zhangweiwei
級別: 略有小成
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您的主動輥直徑是多少?減速機(jī)速比呢?什么樣的減速機(jī),這個是渦輪的減速機(jī),不是行星針輪的 |
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kyy80
態(tài)度決定一切``````
級別: 工控俠客
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我改的也是變頻的。。。要加剎車電阻。。。把送料速度控制在17米左右,,變頻的頻率40HZ左右。。。再補(bǔ)充一下我的電機(jī)是帶抱閘的。。。。 |
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